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医用氧舱的安全技术改进
解放军254医院*高压氧科
姜建萍 张金增 田增兰
我院目前现有一座二室四门大型多人氧舱,自1993年10月建成投入使用以来,在抢救治疗疾病中发挥了积极作用,取得了较好的社会效益和经济效益,1994年10月我院接到国家卫生部紧急通知,按照(卫医发94年37号)文件精神,立即与生产厂家共同协作,从安全防火目的出发,用一周时间氧舱的不安全部件进行了技术改进,具体方法如下:
一、舱内电器的改装
按照强电不进舱的原则,我们切断舱内所有电器电源,重新设计改装了空调、监视、照明系统。
1.空调电动机风轮改为气动风轮,利用储气罐中净化压缩空气(0.3—0.4Mpa)为动力带动风轮运转,同时将空调主机摇控板移至操作台上,当需要空调运转时,先打开操作台上的空调专用进气开关,再按摇控板即可使用。经转速测试气动风轮900-1000转/分,舱内循环风速2米/秒,舱温冬季20±2℃夏季26±2℃安全节能,空调效果好。
2.摄像头及导线与舱内隔绝,在舱体两端选择适当位置各焊出一个15cm的园孔,将与舱体厚度相同的空心铁管焊接于舱体园孔内,用有机玻璃封口形成一个观察窗,将摄像头及导线移至观察窗外,经劳动部门高压容器技术处验定,改造后的舱体气密性和耐压性均符合GB12130—89“国标”标准,监视效果不变。
3.照明系统线路均移至舱外,在舱体内侧五个观察窗外各焊装一个9瓦冷光源节能灯,解决了舱内照明问题,以监视器能显示病人基本情况为标准。
二、供氧系统内垫的改换
在氧气汇流排中原有的内垫是尼龙材料制成,在高温高压下易老化,易燃性很强。因此我们选用耐高温阻燃材料——聚四氟乙烯替代,用车床加工后将原有的尼龙内垫全部更换,解决了氧气汇流排存在的不安全隐患。
三、舱内涂料的选用
针对国内氧舱内的喷涂油漆为非阻燃的现状,我们将舱门内壁及递物壁的油漆铲除,选用塘沽海勤学院特种涂料厂研制的E61—111耐高温涂料重新喷涂。
总之,我们认为在高压氧舱新的“国标”未下达执行之前,对现使用中的氧舱,在不改变基本性能的前提下,对其存在的不安全的薄弱部分进行技术改进是可行的,它具有三个特点:(1)成本低,难度小。(2)周期短,损失少。(3)使用方便,安全节能。
我院高压氧舱技术改进后,经市卫生局,劳动局,公安消防等专家检查组鉴定合格,批准使用,半年来,经1200余人次使用证明,氧舱各部件安全可靠,符合防火技术要求,具有良好的实用性和推广性。
* 邮政编码 300142
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